
某發(fā)電廠現(xiàn)安裝4臺循環(huán)水泵電機(jī),2005年7月24日23:06,運行發(fā)現(xiàn)循環(huán)水泵A電機(jī)電流突然上升,由191.1A最高升至204A穩(wěn)定(開關(guān)室電流表升至210A),電機(jī)線圈溫度同步上升約3℃,最高至110.3℃,水泵振動較大,公司制訂了相關(guān)應(yīng)急預(yù)案,維持水泵運行。8月20日8:53循環(huán)水泵A電流波動變大(194A-220A),就地檢查振動加劇,停運循環(huán)水泵A,A循環(huán)水泵和電機(jī)轉(zhuǎn)入解體大修。
檢修過程及處理情況
首次解體檢修
8月25日,循環(huán)水泵A電機(jī)全面解體結(jié)束,檢查情況如下:上油室底部油臟污嚴(yán)重,下油室頂部蓋板密封迷宮局部磨損,定子鐵芯通風(fēng)孔堵塞,定子繞組端部(槽口至R角之間)風(fēng)路間隙內(nèi)臟污較嚴(yán)重,下軸承:未清理前,外圈輕微摩擦(跑外圈),局部有銹跡;整個軸承體表面附著物較厚,磙子軌道上也有附著物;軸承清理后,磙子表面光潔度較好,測量間隙合格(0.36mm),保持架活動靈活,上導(dǎo)軸承檢查:六塊導(dǎo)向瓦底部滑道溝槽的兩端有灼傷痕跡,上導(dǎo)瓦支架的對應(yīng)軌道的位置上也有灼傷痕跡。后來用金相砂紙打除毛刺。
電機(jī)按照常規(guī)大修,組裝完畢后,9月21日,空載試運轉(zhuǎn):空載電流109A,振動由最大的10絲漲到13.6絲。由于振動較大,且振動仍有上漲的趨勢,電機(jī)停運檢修。
第二次檢修
9月21日,檢查發(fā)現(xiàn)對輪未恢復(fù)到位,按照原位置恢復(fù),同時更換下軸承,9月30日電機(jī)再次投運,異音仍存在。因時間關(guān)系,電動機(jī)未實際長期帶泵運行就做備用了。
第三次檢修
10月9日,循環(huán)水泵A電機(jī)在運行中,振動大,且下部有異音。電機(jī)再次轉(zhuǎn)為檢修。解體發(fā)現(xiàn):上油室潤滑油較臟(有烏金碎屑),推力瓦磨損,推力頭的推力面有劃痕及斑紋。推力頭送化肥廠加工處理,更換推力瓦。電機(jī)就位后,機(jī)械找正時發(fā)現(xiàn)對輪之間距離增大2mm。機(jī)械專業(yè)將泵側(cè)聯(lián)軸器向上提高2mm后找正(原因:上次組裝時,推力頭沒有組裝到位,本次重新組裝時將推力頭組裝到位,所以本次機(jī)械找正時兩聯(lián)軸器之間距離增大2mm)。
10月17日,對電機(jī)下油室各部分進(jìn)行間隙測量:檔油筒外側(cè)到下軸承安裝環(huán)的間隙為0.60mm,檔油筒內(nèi)側(cè)到軸的間隙為8.94mm。
10月19日,電機(jī)空載試運轉(zhuǎn):空載電流112.8A,電機(jī)振動大,下部有異音(間歇性),停止運行。10月20日,電機(jī)再次空載試運轉(zhuǎn):頂部振動0.11mm。
電機(jī)第四次檢修
經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)討論決定,電機(jī)再次解體檢修。
用塞尺測量軸承外圈與鑲套間隙:A、D(弧長650mm)之間可以用0.07mm塞尺塞入,B、C(弧長13.5mm)之間可以用0.10mm塞尺塞入。初步判斷下軸承內(nèi)圈與轉(zhuǎn)子軸頸有磨損(間隙)。抽出轉(zhuǎn)子進(jìn)一步檢查:
轉(zhuǎn)子在某機(jī)廠找正:未發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子軸系有彎曲。在準(zhǔn)備拆下軸承時,發(fā)現(xiàn)下軸承非常松,用手一推就出來,再一檢查發(fā)現(xiàn)軸承安裝部分有磨損;檢查被拆除的舊軸承內(nèi)圈也有磨損痕跡。處理:將下軸承支架外圓車圓后,在外圓包0.10mm的不銹鋼皮,用脈沖焊焊牢,再手工修理毛刺,最后直徑為φ380+0.01~0.03mm,同時更換新下軸承。
測量軸頭尺寸(推力頭配合面):軸徑φ220mm。由于推力頭與軸配合較松,更換新推力頭。
用內(nèi)徑千分尺測量下端蓋軸承鑲套尺寸,發(fā)現(xiàn)下端蓋軸承鑲套直徑偏大且橢圓。對下機(jī)架和端蓋按照標(biāo)準(zhǔn)配合尺寸加工處理。
11月15日,開始整體組裝,組裝工藝按照標(biāo)準(zhǔn)要求正常進(jìn)行。
11月22日,空載試運轉(zhuǎn):空載電流由111A增大到117A。上部振動最大0.11mm,不理想。重新檢查水平及定轉(zhuǎn)子間隙,數(shù)值有所變化。
11月24日,重新調(diào)整定、轉(zhuǎn)子間隙至合格。并盤轉(zhuǎn)子(每次盤90度)分別測量定、轉(zhuǎn)子間隙,數(shù)值基本不變。電機(jī)再次空載試運轉(zhuǎn):空載電流116.1A,振動情況:開始半小時前在0.05~0.07mm左右,半小時后振動增大最大到0.10~0.12mm時穩(wěn)定。
11月26日,晚上復(fù)測電機(jī)振動,振動值在0.08~0.10mm之間稍有降低。
目前電機(jī)振動值在0.04~0.06mm,滿足標(biāo)準(zhǔn)(≤0.20mm),電機(jī)可以正常運行。
原因分析
該電機(jī)經(jīng)過四次檢修,消除電機(jī)的缺陷有,推力瓦表面灼傷痕跡(更換一套新推力瓦),下軸承內(nèi)外圈磨損(已處理),下機(jī)架與軸承配合不良(已處理),推力頭與軸配合不良(已更換推力頭及鍵),定子本體上法蘭面變形(加墊片處理),轉(zhuǎn)子下軸承安裝環(huán)變形、磨損、跑偏(已處理),端蓋定位銷釘松動(已處理,并按實際尺寸加工銷釘),下油室筒內(nèi)外圈磨損(已處理)。分析原因有:
a.電機(jī)故障的主要原因是長時間帶故障水泵運行,電機(jī)從水泵出現(xiàn)故障現(xiàn)象到轉(zhuǎn)檢修,前后近一個月時間的過載運行和較大振動情況下運行。
b.電機(jī)檢修后存在異音的主要原因是電機(jī)下油室內(nèi)外圈磨損變形,下軸承跑內(nèi)圈。
c.推力瓦損傷的主要原因是電機(jī)振動大造成。
d.推力頭損傷的主要原因也是電機(jī)振動大造成。
e.多次反復(fù)檢修的原因是對設(shè)備故障估計不足,對存在的缺陷檢查不全面,檢修技術(shù)準(zhǔn)備不充分,檢修過程控制和監(jiān)督不到位。檢查不仔細(xì),缺乏檢修經(jīng)驗。組裝過程中沒有嚴(yán)格按照工藝要求執(zhí)行,組裝不到位。幾次檢修均發(fā)現(xiàn)前次檢修遺留的工藝缺陷,阻礙真正缺陷原因的查找,并由此直接導(dǎo)致檢修走彎路,延誤故障處理時間。第二次檢修更換下軸承時,檢修沒有能夠把好質(zhì)量關(guān)。下軸承裝復(fù)尺寸很松,作業(yè)人員卻沒有及時發(fā)現(xiàn),錯過查找故障原因的最佳時機(jī)。工作負(fù)責(zé)人變更太多,交接過程交代不清楚,使得后面的工作負(fù)責(zé)人對檢修了解不夠,造成檢查、檢修有漏項。
防范對策
a.修訂檢修文件,并對帶隱患的設(shè)備檢修安排有別于常規(guī)檢查性大修的適用的檢修文件。
b.對故障設(shè)備檢修應(yīng)全面分析、了解情況,充分做好事故預(yù)想和技術(shù)準(zhǔn)備。
c.技術(shù)人員在檢修中要監(jiān)督到位,切實做好過程控制環(huán)節(jié)。